窑炉

瑞陶窑炉做大产能,让客户降低生产成本

发布时间:2022/5/9 16:08:54   
今年春天,新冠疫情来势汹汹,对全球经济发展带来不可忽视的影响。于企业而言,比自怨自艾更重要的是如何积极应对疫情带来的影响。今年建陶行业可谓是岩板大热,大家铆足干劲,都想分得一杯羹;发泡陶瓷今年似乎热度大减,又是为何?陶瓷生产的重要环节之一是烧成,窑炉的选择至关重要。无惧疫情影响,积极寻找应对策略瑞陶窑炉相关负责人坦言,疫情的到来,确实让瑞陶窑炉猝不及防。由于大部分工程技术人员在湖北过年,而年前接的大量工程都是跨年的,在没完工的情况下,新冠疫情就来了,很多工程在产区复工后未能接续,瑞陶窑炉立即寻找新的工程团队,并派出大量广东的管理人员与工程团队积极协调配合,最终化被动为主动。在复工复产后不到两周的时间内全面稳定了各项工程的进度。疫情相对稳定后,在窑炉行业普遍不景气的情况下,瑞陶依旧能保持不错的成绩,主要是传统的宽体窑优势,有一定的工程量。与往年同比,业绩虽然有一定的下滑,但进入后疫情期后,业绩开始平稳增长。发泡陶瓷的发展前景

发泡陶瓷去年备受瞩目,今年似乎热度大减,据行内人士分析,主要有两方面的原因:一是生产成本高,产质量还没突破瓶颈;二是销售推广难。

笔者了解到,今年5月底,内蒙古建能兴辉陶瓷的发泡陶瓷隔墙板隧道窑已整线投产,由瑞陶窑炉承建。这条生产线所生产的发泡陶瓷隔墙板毛坯规格是×mm,切割后的成品规格是×mm,4片,这条生产线所生产的发泡陶瓷隔墙板毛坯厚度约14cm,加工后的成品厚度是12cm,是国内目前所生产规格最大的发泡陶瓷隔墙板。

建能兴辉车间大门

建能兴辉发泡陶瓷毛坯

这条发泡陶瓷的生产线,改善了目前发泡陶瓷生产存在的三大问题——

一、产量。在试产阶段,已经实现超平方米/天的产能,提速后能达到平方米/天,估计在这个月底能突破平方米/天的产能,厚度实现12cm。

二、能耗。众所皆知,发泡陶瓷的生产能耗高。按照天然气计算,此次试产的能耗是每立方米成品的天然气消耗小于80立方米,产量提升后,能耗将进一步降低,接近75立方米,甚至低于70立方米。

三、实现自动化。经过双方团队多个月的努力,这条生产线实现了从布料到烧成及装卸的全自动化,从而使生产更加标准化,并避免人工操作带来的安全隐患。

瑞陶窑炉的相关负责人告诉笔者,发泡陶瓷的生产痛点在于如何降低能耗、扩大产能。现阶段有两种生产装备——辊道窑和隧道窑,辊道窑是单层窑,隧道窑是多层窑,这两种窑型都有各自的优缺点。辊道窑能做到快烧,截面温差、退火和冷却段较好控制,但其产能不高;而隧道窑的产能相对大,但其烧成周期长,截面温差不易调控,冷却段不同的层的控制需要摸索。

建能兴辉生产线

目前,瑞陶窑炉可以提供隧道窑与辊道窑解决方案,隧道窑的日产量目前已经稳定突破立方米,同时优化了立柱和横梁的设计和结构,窑车稳定性进一步提升,有效规避了倒窑的“事故”。

瑞陶窑炉的相关负责人透露笔者,今年春节后,瑞陶窑炉投入研发了一个新的窑种——发泡陶瓷和微晶玻璃复合板的窑炉。上个月已经点火,一个新的窑型和新的产品,需要调试过程。这是行业目前首条用辊道窑做发泡陶瓷微晶玻璃复合板,也是在建能兴辉。发泡陶瓷微晶玻璃复合板可以解决高层外墙的装饰和隔热保温,是个值得期待的好产品。

打破岩板常规,做出新突破关于岩板生产方面的布局,瑞陶窑炉在去年开始就有重大的突破。祥达在去年新建的岩板生产线,其选用设备堪称是行业顶尖水平的:不仅是采用了意大利萨克米的吨连续辊压机,同时还选用了意大利LB的先进布料机、意大利BMR的智能抛光线,窑炉方面选的就是瑞陶窑炉。这条窑炉目前,日产平方米,横比同类产品,产能最高。瑞陶窑炉致力于是做大产能,为陶企降低成本、降低能耗。佛山潭洲陶瓷展瑞陶窑炉展位目前,岩板的厚度越做越薄,但瑞陶窑炉追求的是更厚,在15mm以上,最高可实现30mm的成品厚度。瑞陶窑炉与国外企业合作,研究生产更厚的岩板的装备,最大磨具深度达6cm,岩板实现真通体,表面纹理逼真。薄的岩板,能做饰面材料,做装饰面,如果真的替代石材的应用,就需要做得厚。如果真正能够替代石材,就能因需生产,实现零库存,但是需要真正解决在切割加工、搬运等方面的问题,才能真正进入市场。

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